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近日,機電安裝公司機械設備制造總廠車間技術人員結合現場施工經驗,創新工作思路,自制兩臺設備裝置,在承攬的重點項目中推廣應用,有效提高了生產效率。

據悉,以往罐道及罐道梁之間都是采取火焰矯正的方式,占用施工場地大、效率偏低,并消耗大量氣體成本。為提高勞動生產效率,重鋼車間技術人員與生產班組人員積極探索新工藝,制作由液壓工作站、液壓缸、矯正平臺構成的罐道矯正機,通過操作平臺操作液壓工作站,對罐道連接板及方管直線度的矯正,壓力表記錄壓力值,實現準確快速矯正。罐道矯正機比傳統火焰矯正工藝勞動效率提高了2倍以上,并節省大量氣體費用。

在套管焊接加工時,為改變人工組對焊接效率低、人員勞動強度大的缺點。車間技術人員與電焊工探討新施工方法,制作套管組對焊接一體化裝置,實現套管組對半自動化及焊接自動化。該設備是由行走軌道、組對升降小車、焊接平臺小車、自動搖擺設備構成。通過實驗,套管組對焊接一體化裝置比人工組對焊接效率提高3倍,且焊縫質量能夠得到有效保證。

11月份,龍灣副立井立架工程需要制作一批柵欄圍擋。傳統施工工藝切割后邊口存在搓口、毛刺需要清理,影響加工效率,過程繁雜、耗時較長。重鋼車間班組長徐城創新施工工藝,在切割機上加裝角度盤、制作鋼管定位模具,實現鋼管長度及角度的準確定位,確保下料尺寸及切割的安全性。經測算,該新工藝下料比以往人工下料效率提高2倍以上,護欄整體加工速度提高了1倍。

機電安裝公司機械設備制造總廠表示,下一步將堅持問題導向,敢于創新,勇于變革,一步一個腳印,爬坡過坎,踐行工匠精神,為企業高質量發展注入新動力。

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